本钢新闻
再访“万吨户”
  已经记不清这是第几次登上板材炼铁厂新一号高炉,每次来到这里,心情都格外激动。这座承载着几代本钢人希望的大高炉,正像它的名字一样,成为本钢集团“一号功臣”。
  在新一号高炉主控室,记者见到了新一号高炉作业区专业工程师支兴春。他说:“自去年5月份新一号高炉进行环保改造后,炉况一直很稳定,生铁产量、质量、焦比、燃料比均完成本钢集团下达的任务指标。去年8月份,创下日平生铁产量10390吨的纪录;今年1月份,创下了日平生铁产量10512吨的历史最好水平。”
  谈话间,工作人员送来了最新的统计数据,截至2月末,新一号高炉在2月1日休风24小时的情况下,日平生铁产量仍达10060吨以上,高炉利用系数达2.12,焦比、燃料比等经济技术指标也在预定的目标轨道上运行。
  支兴春介绍说,达到这么高的产量,高炉炉况稳定是先决条件。为了保证这一点,他们从稳定原料质量入手。由于焦炭中的硫含量基本在0.85%左右,给技术人员和岗位操作人员带来了很大的挑战。为了破解这个难题,该厂和新一号高炉作业区的技术人员狠下了一番功夫。他们从源头抓起,除了与上下工序实时沟通,及时掌握焦炭成分外,还从严格执行交接班制度着手,保证了上下两个班次的料批稳定,使焦炭反应强度和反应性能达到新一号高炉的使用要求,保证了炉况基本处于可控状态。他说:“不仅如此,我们还结合新一号高炉的实际,对布料制度做了很大调整,从以往以发展炉内中心气流为主,转变为现在中心和边缘两道气流平衡的操作方式,进一步稳定了炉况。”
  谈到生铁质量,支兴春说:“按照厂下发的严格质量标准,每吨铁水中硫元素的含量必须在0.07%以下。一级品率指标为90%,硫含量在0.030%以下才能称之为优质生铁。”为稳定生铁质量,在该厂生产技术室和新一号高炉作业区技术组的指导下,结合日常工作中积累的经验,当班工长可以通过观察渣样铁样变化,及时调整炉渣碱度,同步控制好炉温,使铁水中的硫和硅得到稳定控制,提高了铁水的纯净度和生铁质量。在此基础上,新一号高炉完善了渣、铁排放制度,做到渣、铁及时排放,生铁质量进一步稳定。
  有了稳定的原料,职工的稳定操作也是提高生铁质量的另一主要因素。支兴春说,为了提高职工的操作水平,新一号高炉作业区结合现阶段原材料特点,进一步统一规范操作,并利用业余时间向职工们进行宣讲和培训,现在,每名职工都能按操作规程熟练进行标准化操作。此外,该作业区要求职工在操作中,要严格根据炉况要求,采取多喷煤或提高风温的措施,保证炉温合适,保证铁水温度在1500℃~1520℃之间,同时提高配料炉渣碱度,并严格控制压差。去年11月至今,新一号高炉炉况稳定,没有出现因职工操作失误造成的炉况波动、质量降低、产量损失等。
2019-03-27